近期,受上游裝置生產負荷調整的影響,樹脂公司高新區分公司遭遇了上游管輸原料短缺的困境。為彌補原料不足,公司加大了原料的外采量,這一舉措使得高新區分公司外采原料卸車工作變得異常繁忙。
2月24日,工藝員康華文值夜班時,他聽到了油車師傅的抱怨。原來,一位油車師傅中午一點鐘就到達了公司,但直到下午五點鐘還沒有輪到他卸車??等A文迅速了解情況,總結原因,發現造成卸車延誤的主要原因有兩點:一是當時產品出庫繁忙,1#、2#鶴位被占用;二是卸外購碳九料時,管線存在DN80變徑為DN50的瓶頸,導致流通面積受限,延長了卸車時間。
面對這一問題,康華文沒有絲毫拖延,他立即將詳細情況反饋給裝置運行二級主任師鄒土亮,并主動邀請設備員溫來有親臨現場共同商討解決方案。經過一番認真細致的討論,最終決定對現有的卸車流程進行全面改造,以期大幅提高卸車效率。改造方案經公司深入研究和批準后,迅速落實到位。工作人員在P904C出口DN80短管處進行了搭通作業,并細分了P9102原料泵的DN100進料管線。
改造完成后,新卸車流程投入使用,效果顯著。碳九原料的卸車時間由原來的每車55分鐘縮短到現在的35分鐘,卸車效率得到了顯著提升。
此次卸車流程的優化,不僅解決了當前原料卸車的難題,提升了工作效率,也體現了樹脂公司員工積極發現問題、解決問題的工作態度。未來,樹脂公司將繼續秉持這種精神,積極應對生產中的各種挑戰,不斷探索創新,為公司的穩定發展提供堅實保障 。
(作者:樹脂 康華文)
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